平均每天生產80余萬立方米,被譽為“藍色金子”的天然氣一直是遼河油田興隆臺采油廠的驕傲,它不僅是這個廠經濟效益新的增長點,還為遼河油田貢獻了70%的外供商品氣量。
在以稠油為主的遼河油田,興隆臺采油廠具有豐富的天然氣資源和開發優勢。近年來,這個廠通過大力提升天然氣經濟產量的貢獻率,為遼河油田增添效益砝碼。去年,該廠累計完成外供天然氣量2.58億立方米,超產1730萬立方米。
有優勢亦有阻礙
3月21日,興隆臺采油廠榆樹臺油田停產氣井臺34-28井采取補層合采措施后,保持日產1.1萬立方米的自噴工業氣流,措施后平穩生產26天,累計增氣25.7萬立方米。同一天,采油作業一區于六站站長李巖打開長停井套管氣回收閥門,確保天然氣“顆粒歸倉”。前者是措施增氣,后者是管理節氣,兩項措施相得益彰。
“興采廠以生產稀油為主,油井不產天然氣是不可想象的,僅這項優勢你們采油廠就能獲得更好的效益產出?!币晃皇图夹g專家在授課時對該廠天然氣開發優勢這樣評價道。
興采廠稀油井生產通常帶有伴生氣,盡管這些油井溶解氣產量高低不定,但開采成本遠低于稠油井生產。據了解,目前該廠氣層氣、溶解氣可采儲量采出程度高達90%和88%,但2015年無新增天然氣儲量,剩余氣層在各油田平面分布零散,難以實施整體新井部署,并且主力氣層連同系數高達60%,連續多年超負荷措施挖潛,各油氣田對天然氣的大規模高速開發已經到了衰竭階段,層間接替潛力越來越小。
控遞減也要重增量
由于油品品質好、開發成本較低,興古潛山一度被譽為“興采聚寶盆”,然而這塊“寶地”的產氣量近年來快速下降,興古潛山由高峰時的日產氣66萬立方米降低至目前的36萬立方米。
為實現潛山油藏增能保壓,該廠制定注氣方案,開展前期非烴類氣驅實驗,有效減緩了潛山油藏遞減的速度。去年,興氣19井和興283井調層后均獲得日產氣超過2萬立方米的高產氣流,成為興采地質措施“開源”的經典案例。2017年,該廠加快了興古潛山天然氣氣驅前期準備工作,預計10月份進入現場實施,標志著潛山增能補壓技術進入新階段。
同時,該廠努力在老區上做天然氣的“加法”。興采廠地質技術人員一方面通過對構造、油氣水分布的重新認識,細化單砂體多層次對比,尋找微構造高點,強化“四性”關系分析,篩選優化高效氣井措施。另一方面,通過加強井震結合落實潛力區域的微構造高點,部署高氣油比井側鉆減緩天然氣產量遞減趨勢。
榮興屯油田是開發多年的老區塊,實施側鉆成為近幾年挖潛天然氣的主要手段。榮201-19C井措施前低壓低產,在測井指標進行對比分析、綜合研究后,擬定待射孔層位經過調層后開井,使用3毫米油嘴自噴生產,日產氣1.2萬立方米。
截至目前,該廠高氣油比油井部署投產11口,初期日增氣7萬立方米;高氣油比措施22口,初期日增氣24萬立方米;共實施側鉆井16口,日增氣1.5萬立方米,階段累計增產天然氣185萬立方米。
講策略也講方法
“熱爐耗氣量占全廠天然氣消耗的三分之二,針對春季轉暖的實際,去年從4月份開始,在不到一個月的時間里,共實施油井停爐冷輸180臺,累計節氣580萬立方米。對153臺爐子實施控溫輸油,每天可節氣700立方米?!迸d采廠生產運行處一位負責人介紹說。
節約從日常工作中的點滴小事做起,在“細枝末節”中挖掘效益。該廠基層單位通過采取控制水套爐溫度、安裝節能爐、加熱爐維護等多項節氣挖潛措施,日節約自耗氣約2.9萬立方米;每月各中心站利用高壓水龍管帶,收集長停井天然氣在3萬立方米以上;80%以上采油自然站安裝采暖閥,值班室溫度不超過18攝氏度,循環泵房、配電間等房間控制在10攝氏度以下……
在抓好油井生產挖潛的同時,這個廠積極尋找日常管理中的節氣新路徑,通過改造和設計在增氣創效過程中發揮了四兩撥千斤的作用。
該廠采油作業一區優化油井控制套壓方法,既不影響原油進系統生產,又能兼顧控套整體效果,目前該種方法適用于全廠56口單井,平均每口單井日均可回收天然氣2.5萬立方米;采油作業五區在推行“自耗氣系統回收套管氣流程”以來,在作業區內19口油井采取該方法,實現日均回收套管氣4500立方米,年累計收套管氣85萬立方米。
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